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化工企业为什么要进行变更管理

2023年9月7日,杭锦旗一化工企业气化车间发生高压气体泄漏事故,该事故造成10人死亡,3人受伤,成为当地近年来最为严重的事故之一。发生这起事故的一大原因就是变更管理缺失。


发生了什么?

这起高压气体泄漏事故发生在煤气化装置气化工序与CO变换工序之间的管线阀门17MV2017(以下简称事故阀)上。

在对装置进行大检修开车时,操作人员需将气化炉产生粗煤气送入变换工序,主要步骤如下:

- 步骤1:气化炉产生粗煤气由放空阀(17PV2013)向火炬排放。

- 步骤2:达到一定温度压力后缓慢打开副线调节阀(17HV2005)

- 步骤3:前后管线压力均衡后缓慢打开主线调节阀(17PV2004),逐步打开电动闸阀(17MV2017)。

- 步骤4:打开变换前火炬放空阀,达到一定温度压力后缓慢打开界区阀(1210HV0001)

- 步骤5:向变换工序送气,缓慢关闭火炬放空阀(17PV2013)和变换前火炬放空阀

在操作人员视角中,事故发生时是如下情况:

最终导致操作人员误判了管路堵塞位置以及事故阀下游的压力

- 现场压力表引压管堵塞

就地压力表测量止回阀与事故阀(17MV2017)之间的压力,安装在事故阀前管道1米处位置。就地压力表引压短节管严重堵塞,导致压力表显示0MPa,造成操作人员误判事故阀上游压力。


变更如何造成事故


化工装置的工艺变更涵盖了装置的整个生命周期,从小试、中试到工业化过程中涉及生产能力、规模的变更,到生产运行阶段工艺操作规程或操作方法的改变、仪表控制系统的改变、安全装置及安全联锁的改变等工艺技术变更。

从投入的资金或者现场工作量来看,这些变更有大有小,但变更后的风险却未必与所谓的“大”和“小”一定成正比。在杭锦旗高压气体喷出事故中,仪表点位变化这一“小变更”却在各因素的叠加下造成了惨重的事故。

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